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离心式热水循环泵汽蚀原因及解决方法

www.51spjx.com  2015-05-13 14:28  

在轮胎硫化过程中,内压过热水的稳定供给与循环是极其重要的。在其完整的闭路循环系统中,热水循环泵如同人体的心脏一样重要,不可须央出现故障。但是,实际的情况难免意外。仅汽蚀来说,不仅造成水泵的损伤,尤其能导致循环系统产生大的压力波动,甚至顿时失压,对初硫化期间的轮胎造成了致命伤。由此可见,认清汽蚀原因,采取有效防范或妥善解决措施是十分必要的。
  
  1汽蚀原因分析
  
  1.1定性分析
  
  水泵吸入口处的水因汽化成汽泡,这些汽泡在水泵排出口之前被高压挤碎(水的质点在叶轮流道上运动时,是不断增大能量的,汽泡被挤碎的位置也是唯一的),由于汽泡的占空突然“消失”,引起了水质点的强烈冲击,造成对泵叶轮的汽蚀破坏,同时使泵出水压力波动,严重时产生失压。
  
  水泵吸入口处水的汽化条件是:其压力突然低于该处水温对应的饱和蒸汽压力。一个正在稳定运行的供热系统,压力、水温、流量稳定,在遇到下列情况(之一)时,就会使水泵入口处的水压降低。
  
  (1)供入除氧器的蒸汽压突然降低;
  
  (2)供入除氧器的蒸汽温度突然降低;
  
  (3)大量地向除氧器中补充较低温度的凉水;
  
  (4)硫化车间用水量突然加大;
  
  (5)泵出口以外直至循环回除氧器管网中管路阻力突然大幅度减小;
  
  (6)泵出口以外直至循环回除氧器管网中突然有大量的泄漏。
  
  一旦因上述情况使泵入口处压力降至低于饱和蒸汽压,就会产生汽蚀。
  
  1.2定量分析

  (1)安装高度计算
  
  Hg=P0/ρg-P饱/ρg-Δh-Σhf(1-2)(1)
  
  式中Hg——计算安装高度,m;
  
  P0——除氧器内汽压,Pa;
  
  P饱——热水泵入口处,即“2-2”界面处水的饱和汽压,Pa;
  
  ρ——液体密度,kg/m3;
  
  g——重力加速度,m/S2;
  
  Δh——泵的汽蚀余量,m;
  
  Σhf(1-2)——热水自除氧器流至水泵入口处的阻力损失,m。
  
  热水自除氧器流至水泵入口处时,可以忽略水温的变化,即认为P饱=P0,泵的汽蚀余量Δh,随泵资料给出为3.9m水柱高。
  
  输入侧管道阻力损失Σhf(1-2)估计为1.1m水柱高。
  
  于是,由(1)式计算:
  
  Hg′=-3.9-1.1=-5m水柱高
  
  这是按20℃水计算结果,折成170℃水时:
  
  Hg=ρ20gHg′/ρ170g=998.2×(-5)/897.3=-5.5m水柱高
  
  就是说,热水泵的安装高度至少要比除氧器最低运行液位低5.5m。
  
  实际例子是低10m,安装高差尚有4.5m的裕量(按170℃水计算所得)。
  
  (2)除氧器内压变化多少可发生汽蚀
  
  己处于稳定运行状态的除氧动力系统,除氧器内汽压、水温,水泵入口处的压力和水温都是相对稳定的。假定这时P0突然降低,则系统平衡便被破坏。但在P0降低的同时,水泵入口处的水温是绝对不会立即下降的,现有10m170℃水所形成的压力是:
  
  h′=10×897.3/998.2≈9m水柱高
  
  用(1)式计算P0的下降量:
  
  令[(P0-ΔP)-P饱]/ρg一Δh-Σhf(1-2)+h′=0
  
  (P0-ΔP)-P饱=[-h′+h+Σhf(1-2)]ρg=[-9+3.9+1.1]×998.2×9.8=-39129.44Pa
  
  ∵P0=ΔP-P饱=P饱-ΔP-P饱=-ΔP
  
  ∴ΔP=39129Pa
  
  即,若水温在170℃,即饱和蒸汽压(表压)为0.678MPa状态下稳态运行,当汽压突然降到表压0.639MPa以下时,就有可能造成汽蚀。
  
  (3)补水量达到多少可致汽蚀发生
  
  管网中一旦发生较大泄漏,系统平衡破坏,除氧器水位就会快速下降,于是就需要快速大量地补入相对低温的软水。
  
  设除氧器稳态运行存水量为:
  
  25m3(容积)×0.7(占空率)=17.5m3
  
  在某较短时间内,因水位突降,存水量减少了Vm3,于是补入低温水Vm3。
  
  在补入低温水时,P0也会降低,蒸汽的流量会增大,携入热量速率会大于原先稳态运行时。为简化推导,在此仅考虑冷热水的热交换对P0的影响,忽略增大的蒸汽流量的热交换作用。
  
  设补充水温为60℃;稳态运行时水温为170℃;170℃的(17.5m3-Vm3)水同60℃的Vm3水相混合(忽略混合后总体积与17.5m3的差异):
  
  ΔQ1=m1(TCP12-60CP11)
  
  ΔQ2=m2(170CP21-TCP22)
  
  m1=Vρ60=983.2V
  
  m2=ρ170(17.5-V)=897.3(17.5-V)
  
  饱和蒸汽的绝对压力为0.7377MPa时见前面计算,T取168.13℃。
  
  CP11=0.988;CP12=CP22=1.0445;CP21=1.046
  
  令ΔQ1=ΔQ2,代入各参数数值:
  
  983.2V(1.0445×168.13-60×0.998)=897.3(17.5-V)×(170×1.046-1.0445×168.13)
  
  解出V=0.31m3
  
  加入冷水时,P0降低,蒸汽流量会加大,不单纯是两种温度的水混合。可以放宽估计,当短时间内加60℃的补水达1m3时,可能引起汽蚀。
  
  (4)泵出口流量增加多少时可引起汽蚀
  
  当生产负荷突然加大,管网上管阻突然减少或管网上有大量泄漏,都会导致泵出口流量增大。
  
  这些情况发生时,会使稳态运行中的除氧器液位突然降低,同时有冷水补入。冷水补入的影响,前边已讨论过,在此不考虑这一因素,只按流量增大所引起的泵入水口处静压降低来推敲。
  
  流量突然加大,泵进水管内流速加大,水的漏流程度提高,动压头和阻力损失都会加大,所增大的部分要由静压头转换。
  
  在流量为150m3/h,原输入侧管路损失:
  
  Σhf(1-2)=1.1m水柱高,据Σhf=ξu2/2
  
  U=Q/S=150&pide;3600/π&pide;4×0.082≈8.29m/S
  
  ξ=2Σhf/U2≈0.032
  
  前面已知现有10m的安装高差,相当于9m水柱高,这9m水柱高扣除汽蚀余量及原有阻力损失计5m水柱高,剩4m水柱高。
  
  令ΔU2/2+ξΔU2/2=4
  
  得ΔU≈2.784m/s
  
  又ΔQ=ΔUS=2.784×π/4×0.082=0.014m3/S=50.38m3/h
  
  即流量突然增加大于等于50.38m3/h情况下,有产生汽蚀的可能。
  
  可以用一句话来概括三项定量分析结论:半个汽压壹方水、五十流量可捣鬼。
  
  2预防和消除汽蚀的对策
  
  据上述分析,汽蚀的原因就在于除氧器内汽压的突然降低、水温的突然降低或泵流量的突然增加。由此,提出以下对策:
  
  (1)若汽源压力和供应能力皆富裕,应设置除氧压力自控装置,保证P0的稳定。
  
  (2)若汽源压力和供应量不富裕,应在提压增量后再配压力自控装置,保证P0的稳定。
  
  (3)减少硫化机、罐同时入线台数,即减小流量增长率。
  
  (4)减少以致杜绝管线泄漏。
  
  (5)提高补水水源水温。
  
  (6)在保证最有效除氧换热效果前提下,除氧器液位控制点尽量设高。
  
  (7)水泵的供水能力要大于生产最大负荷,以考虑局部泄漏问题。
  
  (8)在水泵出口设置排汽阀门,当汽蚀发生时,开阀排放所生成的汽体。或可同时提高除氧器供汽压力。
  
  (9)设置除氧器内汽压同水泵入口水压之间的差压测量显示仪表,以监视其变化。若该差压大于某一数值,则预警汽蚀的发生(此差压不是定值,水温愈高、流量愈大,差值愈小)。
  
  (10)发生大量跑水时,增加供水泵台数,这样,每台泵的流量就会小些,泵入口处静压损失也会小些。

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